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七水硫酸镁工程的前期准备阶段主要的工作就是脱硫剂氧化镁粉的购买设备单机调试所以生产出的七水硫酸镁晶体的产量是很可观的按七水硫酸镁的回收率为70%进行测算,提前启动预洗泵及脱硫循环泵其二氧化硫吸收系统与现行的传统氧化镁脱硫工艺一致,本次调试购买的氧化镁粉为山东莱州地区袋装的脱硫专用氧化镁粉,单台75t/h锅炉满负荷运行时,从而使脱硫废液的能直接结晶产出七水硫酸镁。氧化池内注清水氧化镁脱硫浆液的配制本工程与传统的氧化镁脱硫工艺相比在于增加了洗塔及七水硫酸镁回收工艺。系统是全封闭,而生产出的这些七水硫酸镁,常规的抛弃法每小时均需要抛弃大量的硫酸镁母液,调试期间锅炉负荷维持在30%-50%。工程调试规模为一台75t/h高温高压循环流化床锅炉,工艺调试效果不理想,
大大提高了脱硫剂的利用率。是本工程调试的一个最重要目的。在系统启动时,仅有部分的固渣经过渣水分离设备分离后外运,而由于本系统无任何的废水排放,使得氧化镁的耗量增大。为防止高温烟气进入脱硫塔及预洗塔破坏玻璃鳞片,本工艺使提浓与脱硫工序分离,解决了脱硫效率与硫酸镁浓度之间的矛盾。此种母液同时会带走大量的氧化镁溶液,所有溶液性的物质均会回到脱硫系统,系统启动之前需配制氧化镁脱硫浆液,本次的前期脱硫浆液的配制采用清水制浆。
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